ずーっと修理失敗のハナシばっかりだったので、たまにはうまくいった例も・・・
Panasonic 半自動溶接機 パナオートMini180の調子がずっと悪くて放置していたのを、やっと重い腰を上げて修理した。
まあ、修理といってもたいしたことではない、CO2のガスホースが劣化し、ヒビが入り、ガス漏れしてしまうため、普通はCO2雰囲気の中で溶接されるのが、サラの空気雰囲気の中で溶接されてしまっていたのだ。
風などでCO2が飛んでしまうと、溶接していてもビートが沸いてしまうことがあるけど、それがず〜〜〜〜っと沸き続けのボッコボコなのだ。
初めのうちは、ビニールテープでヒビを見つけては巻き巻きしていたのだが、追いつかなくなってきた。
ホースだけ新品に取り替えれば直りそうな気がするので、チャレンジしてみた。
長さを測ると12Mほど。内径は6ミリのようだ。純正品ではおもしろくないので、モノタロウで13Mを¥2940で買っちゃたけど、下のリンクのものでも良かったかなあ・・・
呼称8って何のことかわからないけど、既存のブリジストンのホースにも「8」って書いてある。
そんなことよりまずは外すのだ。
ワイヤーフィーダ側から外す。モデルはYM-358UFH。左側の真鍮のナットを外して、更にフィーダからホースを取り外す。
こんな感じですね・・・
裏にはプラスチックのストッパーが付いていたのだけど、劣化していて、触ったら割れてしまった。
この部分も外して、CO2ホースだけを取り外す。ゴムの筒の中に入っているけど、抜かないでこのホースを切って取り出してしまった。あとからビニールテープ巻いておけばいいかな・・・って思って。
こうやってフィーダ側が多少の部品の損傷があったけど外れた。
続いて溶接機側を外してホースが取り外し完了!
ついでにアース側のキャプタイヤもものすごいことになっているので外す。
ゴムが風化して、「どうしたらこんなことになるの?」ってなぐらい。被覆しているところのほうが少ない。
なるべくお金を掛けない。というのがポリシーなので、一応、溶接器具屋さんとかでカプラーは売っているのだけど、このカシメを取ったら再利用できるのではないか?と思い、外してみることに・・・
カナノコで切れ目を入れ、ペンチでアルミのカシメを剝く。
取れた!
ホースもボロボロなので、ペンチでブリッと剝けば取れてしまう。なんだか再利用できそうじゃない?
というわけで、全部のジョイントをきれいに剝いて再利用することにした。これでも数千円の節約になるのでバカにならない。取付時はホースバンドで行ってみることにする。
とりあえず今回は取外し編ということで次回に続きます。